Мой квадрокоптер, теперь летает 3D
Ну вот, наконец-то сделал, чтоб мой коптер мог летать в 3D!
Долго не получалось это сделать. Потому что, при перевороте в инвертный полет, коптер неуправляемо падал. И поломав пропеллеры, я на время отложил эту затею.
Скажу сразу, обычные пропы, по типу KingKong 5045 двухлопастные,
в 3D летают очень хреново, точнее сказать не летают)))
Итак подопытные:
Gemfan 5030 3D двухлопастные
Эти трехлопастные по сравнению с гемфанами не такие жесткие. Поэтому от ударов остаются только зазубрины, не ломаются, или пока я не сломал. НО, в отличии от гемфанов, которые раскалываются при столкновении с землей,
примерно при таком же столкновении, 3х лопастные, остались целые!
Только небольшие зазубрины на кончиках пропеллеров.
На фото видны такие места.
И эти пропы, не 5045, а 5030.
Для сравнения с Gemfan 5030.
Прошивка Betaflight 2.6.1
В конфигураторе Cleanflight включил 3D, и немного, поменял настройки.
3d_deadband_high: 1530
(typically 1600) lowest value for upright throttle output when armed, highest is max_throttle
В конфигураторе Cleanflight включил 3D, и немного, поменял настройки.
3d_deadband_high: 1530
(typically 1600) lowest value for upright throttle output when armed, highest is max_throttle
3d_deadband_low: 1470
(typically 1400) lowest value for inverted throttle output when armed, highest is mincommand
3d_neutral: 1500
(typically 1500)same effect as mincommand, but for 3d operation...ie disarmed pulsewidth to escs
3d_deadband_throttle: 50 не менял
(typically 50) throttle stick range around midrc for allowing arming to occur
maxthrottle= max tx output 2000 (typically 2000us)
mincommand = min tx output 1000 (typically 1000us)
Естественно в BlHeli включил в регуляторах режим BIDIRECTIONAL, т.е. реверс, изменение направления вращения моторов. Настройки мин газа поставил 1000us и максимума 2000us.
Чем хороша прошивка, что можно настроить переключение тумблером, с обычного режима в режим 3D, что я и сделал. Т.е. на двухпозиционный тумблер настроил переключение. Теперь так, в базовом положении, у меня 3D, щелкнул тумблером летаю в обычном режиме.
Армится коптер для 3D режима, в центральном положении стика газа. В обычном режиме как и было, стик газа в ноль.
(typically 1400) lowest value for inverted throttle output when armed, highest is mincommand
3d_neutral: 1500
(typically 1500)same effect as mincommand, but for 3d operation...ie disarmed pulsewidth to escs
3d_deadband_throttle: 50 не менял
(typically 50) throttle stick range around midrc for allowing arming to occur
maxthrottle= max tx output 2000 (typically 2000us)
mincommand = min tx output 1000 (typically 1000us)
Естественно в BlHeli включил в регуляторах режим BIDIRECTIONAL, т.е. реверс, изменение направления вращения моторов. Настройки мин газа поставил 1000us и максимума 2000us.
Чем хороша прошивка, что можно настроить переключение тумблером, с обычного режима в режим 3D, что я и сделал. Т.е. на двухпозиционный тумблер настроил переключение. Теперь так, в базовом положении, у меня 3D, щелкнул тумблером летаю в обычном режиме.
Армится коптер для 3D режима, в центральном положении стика газа. В обычном режиме как и было, стик газа в ноль.
В итоге, прикольно все летает! На видео видно.
Но, есть один недостаток. Откручиваются гайки крепление пропов прямо в полете, :) так как, теперь смена направление вращения мотора в обе стороны, т.е. по часовой и против.
Немного по раме Falcon.
Очень крепкая. Пару раз было очень жестких столкновений плашмя с планетой. Думал вообще ножки, повыбивает. В итоге только на одной стороне, местами немного расслоилась. На фото видны эти места.


Но, уже все подклеил, все в норме. Летаемс! :)
Удачных всем полетов!
P.S. Кстати, выяснил почему у меня до этого не получалось полетать в 3D режиме.
При перевороте в инвертный полет, коптер неуправляемо падал. Потому как перегружались регуляторы. Вся проблема была в просадке напряжения питания платы CC3D. Т.е. пока летал в обычном режиме, даже при резком газе, такой проблемы не было. Но, в 3D режиме, при резком изменении направления вращения моторов, нагрузка на порядок возросла. Мой BEC таки слабоват. Из-за него и происходила перезагрузка. Поставил дополнительный конденсатор по питанию. Больше такая проблема не возникает. Все летает четко, как видно из видео.
Немного по раме Falcon.
Очень крепкая. Пару раз было очень жестких столкновений плашмя с планетой. Думал вообще ножки, повыбивает. В итоге только на одной стороне, местами немного расслоилась. На фото видны эти места.


Но, уже все подклеил, все в норме. Летаемс! :)
Удачных всем полетов!
P.S. Кстати, выяснил почему у меня до этого не получалось полетать в 3D режиме.
При перевороте в инвертный полет, коптер неуправляемо падал. Потому как перегружались регуляторы. Вся проблема была в просадке напряжения питания платы CC3D. Т.е. пока летал в обычном режиме, даже при резком газе, такой проблемы не было. Но, в 3D режиме, при резком изменении направления вращения моторов, нагрузка на порядок возросла. Мой BEC таки слабоват. Из-за него и происходила перезагрузка. Поставил дополнительный конденсатор по питанию. Больше такая проблема не возникает. Все летает четко, как видно из видео.
Комментариев нет:
Отправить комментарий